3.1.2實際工程運行中pH、ORP控制點設(shè)定值的調(diào)試
根據(jù)理論計算和滴定形式顯示的曲線,第一階段破氰氧化反應(yīng)pH值控制在10~11,控制誤差小于0.5,在實際工程上是能達到的。而第二階段破氰酸鹽的氧化反應(yīng)將pH控制在8,而pH=8這個值正處于突變區(qū)域,微量酸或堿的投加都會使pH值發(fā)生很大變化,在工程實際中自控系統(tǒng)要達到±0.5的誤差都是十分困難的。因此,通過二個多月的試運行調(diào)試,最終確定的設(shè)定值是:第一階段破氰化物的氧化反應(yīng),pH設(shè)定值10.5,ORP設(shè)定值400mv至440mv。第二階段破氰酸鹽的氧化反應(yīng),pH設(shè)定值為9,ORP設(shè)定值600mv至650mv。
3.2含金屬離子的混合廢水加堿中和沉淀的最佳pH值控制范圍
試驗研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)pH值在8.5~9.5時,Zn2+、Cu2+、Cr3+形成大量氫氧化物絮體,再加上投加的PAM和PAC絮凝劑的混凝作用,這些絮凝體的吸咐,包裹作用將Ni2+的氫氧化物吸附包裹在內(nèi)形成共凝聚體而共沉。
含氰廢水中只含有Cu、Zn離子,由于第二階段破氰酸根的氧化反應(yīng)pH值控制在9,且在第二階段氧化反應(yīng)池有足夠的停留時間,能生成Cu(OH)2,Zn(OH)2經(jīng)混凝后進入沉淀池沉淀,出水全部達標(biāo)。
4處理效果分析
該自動化處理系統(tǒng)經(jīng)過2個多月的調(diào)試運行,已通過環(huán)保局的監(jiān)測驗收,各項污染指標(biāo)均達到排放標(biāo)準(zhǔn),廢水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果見表1。
5結(jié)論
(1)在全自動化系統(tǒng)控制下采用化學(xué)分類法處理電鍍廢水時,在設(shè)計所需反應(yīng)停留時間時,按較慢反應(yīng)速率所需反應(yīng)停留時間來考慮,只有這樣才能確保全年都能穩(wěn)定可靠達標(biāo)。
(2)應(yīng)用pH/ORP自動控制儀表通過傳感器對各個處理環(huán)節(jié)實現(xiàn)自動控制,具體參數(shù)做如下設(shè)置時:第一階段破氰化物的氧化反應(yīng),pH設(shè)定值10.5,ORP設(shè)定值400mv至440mv,第二階段破氰酸鹽的氧化反應(yīng),pH設(shè)定值為9,ORP設(shè)定值600mv至650mv,能夠達到很好的破氰效果,確保出水氰化物達標(biāo)排放。(3)當(dāng)pH值在8.5~9.5時,Zn2+、Cu2+、Cr3+等重金屬離子能夠形成氫氧化物絮體而去除。
(4)該自動化控制體系經(jīng)過實際運行,取得了較好的控制效果,有較高的實用價值。
參考文獻
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