【簡介】
鋅壓鑄件采用硝酸鹽為主鹽的某商品無氰堿銅電鍍工藝,在多家電鍍企業(yè)應用,大生產數月后相繼失敗,造成很大的經濟損失。詳盡分析了該工藝失敗的主要原因,是由于陰極電化學反應及工件腐蝕消耗大量的NO3-,槽液NO3-含量迅速下降,鍍層高電流密度區(qū)燒焦范圍越來越寬,允許陰極電流密度越來越小,這時僅靠補加硝酸銅無法解決問題,反而加速了鍍液的報廢。進而對鍍液中NO3-一的重要作用進行了充分的理論分析和試驗驗證。作者自行開發(fā)和設計了鋅壓鑄件無氰堿銅電鍍工藝配方,公開了配方中的組分及其用量,確定了鍍液最佳的pH范圍。
鋅壓鑄件鍍無氰堿銅失敗原因分析及改進:第一部分——失敗原因分析.pdf